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技术革新实现效率安全双提升
——洗运中心7月大检修纪实
日期:2022-08-05 



7月31日,伴随着金龙皮带的顺利启运,洗运中心7月份大检修顺利完成。此次共进行了5个项目的检修,其中3个检修项目均采取了技术革新,为该中心历史之最。

一是前上改向滚筒技术革新。在201中驱更换滚筒的过程中,该中心主动开展提高检修效率和安全系数的技术革新,利用回柱绞车进行拉带,该项技术革新已在金龙201、202胶带机成功完成2次试验,较以往人工拉带时间缩短了4个小时。此前,更换滚筒主要依靠人工拉伸吊链进行拉带,不仅耗时长,还存在吊链断裂伤人的风险,因201皮带为公司输煤皮带的主动脉,检修时间长会影响公司的经济效益。为此,洗运中心集思广益,通过技术改造,优化更换滚筒流程,精简断带和硫化带面步骤,规避吊链断裂造成检修人员损伤的风险,较以往检修时间,缩减了断带硫化恢复时间和松带时间,缩短了至少10个小时。

二是进带平台技术革新。在1302更换带面过程中,通过皮带机自身运行,进带平台辅助,提升了进带效率,较以往进带时间缩短了将近3个小时。此前,更换带面时进带主要依靠皮带机自身运行拖拽,耗时长且容易损伤皮带。该中心基于生产实际,摸索出了皮带运行方向与进带方向角度越小,产生摩擦力越小的规律,制作了进带平台,缩短了检修时间。

三是更换洗煤车间带面技术革新。在园区更换洗煤车间4881带面过程中,由于换带空间狭小,人工操控卷扬机存在安全风险且工作效率低,通过改造卷扬机,增加远程线路,人员能够在安全距离内操作卷扬机进行进带操作,安全系数大大提升,且节省换带时间,为快速恢复火车发运提供了有力保障。

此外,洗运中心还在完成月底停产检修项目得的基础上,对输煤洗煤两大系统进行了检修和保养,保证输、洗煤各系统达到完好运行状态,为安全生产提供保障。(胡德基)


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